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袋式除塵器的噴射效果和方式

  • 作者:admin
  • 發(fā)布時(shí)間:2020-08-01 09:02:44
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袋式過(guò)濾器主要分為氣箱式脈沖袋式過(guò)濾器、脈沖濾筒式過(guò)濾器和旋轉反吹袋式過(guò)濾器。過(guò)濾器的制造商有不同的側重點(diǎn)。例如,使用箱式注射具有成本低的***優(yōu)勢。氣箱脈沖噴射沒(méi)有噴管或噴射器。相反,脈沖閥釋放的壓縮氣體直接輸入過(guò)濾器的上箱,使上箱瞬間形成正壓,并傳遞給濾袋,從而實(shí)現除塵和氣箱脈沖噴射的原理。脈沖濾筒除塵器分為高壓除塵器和低壓除塵器,高壓除塵器和低壓除塵器結構相似,由壓縮氣體驅動(dòng)。當氣囊中的壓縮氣體瞬間釋放時(shí),壓縮氣體通過(guò)固定噴管通過(guò)噴嘴直接噴入濾袋中,使濾袋受到?jīng)_擊和振動(dòng),濾袋上的灰塵被清除。脈沖濾筒除塵器具有凈化效率高、整體體積小、過(guò)濾面積大、過(guò)濾效果好、壓力損失小、濾筒使用壽命長(cháng)、設備維護快捷方便、可連續使用等特點(diǎn),是除塵器的一個(gè)重要發(fā)展方向。根據上述氣箱脈沖袋式過(guò)濾器和脈沖濾筒式過(guò)濾器的噴吹工作原理,與兩種噴吹方法相比,脈沖濾筒式過(guò)濾器具有較高的壓縮氣體利用效率。采用旋轉反沖洗袋式過(guò)濾器,但由于其體積大、維護成本高、制造成本低,比氣箱脈沖袋式過(guò)濾器和脈沖濾筒式過(guò)濾器小。在實(shí)際使用過(guò)程中,無(wú)論是脈沖濾筒除塵器還是氣箱脈沖袋式除塵器,噴射方式分為在線(xiàn)噴射和離線(xiàn)噴射兩種,通過(guò)控制系統進(jìn)行選擇和使用。為了降低成本,在設備制造過(guò)程中,有些除塵設備是根據在線(xiàn)吹風(fēng)計劃制造的,不具備離線(xiàn)吹風(fēng)功能。本文所討論的設備是根據在線(xiàn)箱式脈沖噴吹方案制造的,不具備離線(xiàn)噴吹功能。目前,國內對氣箱脈沖袋式除塵器的在線(xiàn)和離線(xiàn)功能以及脈沖濾筒除塵器的在線(xiàn)和離線(xiàn)噴射功能的討論很少。防爆閥投入運行后,經(jīng)常出現煤粉泄漏而不是爆炸,問(wèn)題是同一個(gè)防爆閥。判斷泄漏是由于閥門(mén)密封質(zhì)量問(wèn)題和密封不嚴造成的。處理方法是先更換防爆閥密封圈,再更換防爆閥頂蓋,消除變形隱患,但效果不明顯。由于設備規劃,70立方米的倉庫內部壓力缺乏監控,事故的根本原因沒(méi)有找到。之后,測試壓力為80巴的壓縮空氣。因此,判斷泄漏是由于倉庫內的壓力高于計劃開(kāi)啟壓力,且除塵器的處理能力小于待處理量,因此防爆閥的功能不能滿(mǎn)足計劃標準,功能不一致,表現為單一防爆閥的泄漏現象。鑒于除塵器的處理能力小于待處理量,可能有兩個(gè)原因:由于規劃的不足,過(guò)濾能力小于實(shí)際生產(chǎn)能力,導致倉內壓力高和泄漏;除塵器濾袋堵塞,造成壓力上升和泄漏。吹風(fēng)方式為風(fēng)箱吹風(fēng)和在線(xiàn)吹風(fēng)。在本方案中,由于風(fēng)機進(jìn)風(fēng)方向與氣囊噴嘴在同一直線(xiàn)上,系統規劃為在線(xiàn)吹風(fēng),因此未規劃風(fēng)機閥門(mén)堵塞設備。在吹風(fēng)過(guò)程中,風(fēng)機一直在運轉,部分吹風(fēng)氣體由離心風(fēng)機直接排出,降低了吹風(fēng)效果。此外,由于噴射效率的降低,濾袋堵塞,這表明在正常運行過(guò)程中風(fēng)扇的空氣壓頭較低。因此,判斷原來(lái)的問(wèn)題是噴射效率低,導致濾袋堵塞,倉壓的增加表明煤粉從防爆閥中泄漏。

查明故障原因后,為了驗證噴吹效果,進(jìn)行了離線(xiàn)噴吹試驗:當煤粉未輸送時(shí),離心風(fēng)機停止,噴吹正常。噴射半小時(shí)后,風(fēng)機重新開(kāi)啟,回到在線(xiàn)噴射運行狀態(tài),然后再次輸送煤粉。煤粉輸送試驗進(jìn)行了多次。第三次跳閘時(shí),出現泄漏現象,第四次跳閘結束時(shí),煤粉泄漏現象恢復到以前的泄漏現象。做了幾次同樣的試驗,結果都是一樣的,在這個(gè)試驗過(guò)程中,不可能在吹風(fēng)時(shí)堵住離心風(fēng)機的進(jìn)風(fēng)口,影響吹風(fēng)動(dòng)作,所以增加了離心風(fēng)機停機后的吹風(fēng)時(shí)間。試驗證明,氣箱脈沖袋式除塵器的離線(xiàn)噴吹效果優(yōu)于在線(xiàn)噴吹。改造完成后,開(kāi)始注射試驗,取得了初步成果。設備已投入試運行,風(fēng)扇仍正常開(kāi)啟。在正常運輸條件下,運行6-7小時(shí)后,除塵器出現輕微泄漏,持續約10小時(shí),泄漏量恢復到改造前的泄漏狀態(tài)。鑒于這次給出的結果,風(fēng)機再次停機半小時(shí),再次進(jìn)行在線(xiàn)噴射試驗,結果顯示了相同的接近時(shí)間規律。試驗表明,雖然再次發(fā)生泄漏,但在對比改造前,停止風(fēng)機噴射后,泄漏的開(kāi)始時(shí)間大大推遲,泄漏量與濾袋再次堵塞時(shí)間的間隔大大延長(cháng),噴射效率更好。根據測試結果,系統采取了以下措施:系統控制系統改造,原系統風(fēng)機運行正常,中央控制室無(wú)法控制風(fēng)機??刂葡到y增加了相應的控制模塊,實(shí)現了無(wú)煤粉輸送時(shí)中央控制風(fēng)機的隨機啟停。調整煤粉輸送流程,從70立方米的缺料中隨機輸送原煤粉,按照系統規則分四個(gè)時(shí)間段輸送,每六小時(shí)安排幾次輸送。在每個(gè)時(shí)間段,強制停止風(fēng)扇半小時(shí),注射系統照常運行,注射過(guò)濾袋。


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